基于PLC的人造金剛石六面頂壓機(jī)設(shè)備設(shè)計

2013-08-07 10:58 來源:互聯(lián)網(wǎng) 作者:洛小辰

六面頂壓機(jī)的對控制裝置的要求

六面頂壓機(jī)為人造金剛石合成的關(guān)鍵性設(shè)備,它具有多規(guī)范、自動化程度較高的特點,過去采用繼電器-接觸器方式進(jìn)行控制,其邏輯關(guān)系繁瑣,所用繼電器數(shù)量較多(四十多個),因而鼓脹率較高,常由于繼電器動作失靈導(dǎo)致壓塊撞碎,甚至損壞頂錘,增加了原輔材料消耗,影響到設(shè)備正常運(yùn)行。另外,六面頂壓機(jī)對六只壓缸的定位精度及同步性能也有一定的要求,過去的繼電器-接觸器控制方式存在著響應(yīng)速度慢、動作遲緩、銜鐵粘滯、接觸不良等現(xiàn)象、使得六缸定位及同步性能變差,增加了硬質(zhì)和金頂錘損壞的機(jī)會。所以,六面頂壓機(jī)對控制裝置提出了這樣的要求:

1、可靠性要高

2、六缸定位及同步控制性要好

針對以上二個基本要求,結(jié)合六面頂壓機(jī)的工藝特點,我們利用PLC控制壓機(jī)使之按以下的程序工作(如右圖所示):

PLC機(jī)型選擇

PLC機(jī)型選擇的著眼點不外乎有這樣幾個方面:1、確定控制規(guī)模,即I/O點數(shù);2、價格;3、售后服務(wù)是否有保障,我們經(jīng)過充分調(diào)研,以及考慮日后維修上的便利后,最終確定選用中外合資無錫華光電子有限公司生產(chǎn)的SR-21PLC,這是一種性能價格比較高的小型PLC,最大I/O點數(shù)達(dá)168點,最大容量達(dá) 1.7K~3.7K指令字,模塊化結(jié)構(gòu),配置靈活,有多種I/O模塊和特殊功能模塊。該P(yáng)LC指令豐富,有數(shù)據(jù)處理功能,能和上位機(jī)連接,組成工業(yè)局部網(wǎng)。與之相配套的外圍設(shè)備也基本上能滿足用戶要求,有打印機(jī)接口、EPROM寫入器,可接磁帶錄音機(jī)。

控制裝置的配置

根據(jù)壓機(jī)工藝特點和對控制裝置的基本要求以及整個裝置的成本所確立的配置原則,我們決定采用I/O點數(shù)80點這一規(guī)模的PLC,為了便于今后操作使用,還配置了編程器及打印機(jī)接口單元。

電路設(shè)計

我們將122~127六個定義號接上接近開關(guān)輸入信號,分別作為右、前、上三缸活塞空程前進(jìn)時是否越位以及充液時六缸(此時包括左、右、下三缸活塞)是否同時運(yùn)行(即同步動作)的監(jiān)測,其余的I/O接按鈕,行程開關(guān),外設(shè)時間繼電器、接觸器、220V交流電磁閥、指示燈等電氣元件。在實際安裝過程中,為了防止電磁干擾,所有輸入線與強(qiáng)電導(dǎo)線嚴(yán)格分開;接近開關(guān)輸入信號線用雙絞線;PLC電源側(cè)加裝隔離變壓器;所有電磁閥及接觸器線圈兩端并接R-C吸收器。由于考慮到成本及PLC對來自電源干擾抑制器。

軟件設(shè)計及數(shù)據(jù)處理功能的應(yīng)用

1、 軟件設(shè)計:

為了敘述方便和節(jié)省篇幅起見,我們這里僅列出自動工程流程圖。

分段工作程序與自動工作程序基本相同,只是在保壓結(jié)束后不會立即自動卸壓,需操作者掀壓增壓器卸壓(即分段卸壓)按鈕后才卸壓,然后直至程序結(jié)束。調(diào)整程序主要用于手動調(diào)整六缸活塞的位置。

2、 數(shù)據(jù)處理功能的應(yīng)用

由于篇幅,我們這里僅舉例說明SR-21數(shù)據(jù)處理指令在六缸同步監(jiān)測及調(diào)整時防止多個按鈕同時操作的用法,下面逐一說明。

(1) 同步監(jiān)測程序模塊

左圖為同步監(jiān)測程序模塊的框圖,框圖中的延時是根據(jù)具體設(shè)備中六缸活塞運(yùn)動響應(yīng)快慢來設(shè)定的,時間短要求六缸活塞在充液時基本上要求同時開始運(yùn)動,時間長則允許六缸活塞在充液瞬間是不會同時開始運(yùn)動的,由于液壓系統(tǒng)的調(diào)整、高壓油路的長短,活塞的摩擦阻力,流量的大小等因素均可能影響到每只缸活塞響應(yīng)速度的快慢,總會有少數(shù)缸的活塞運(yùn)動出現(xiàn)滯緩運(yùn)動的現(xiàn)象,當(dāng)這種現(xiàn)象比較嚴(yán)重時,就可能會產(chǎn)生六缸超壓時六只頂錘不在中心線上的現(xiàn)象,從而導(dǎo)致故障發(fā)生。同步監(jiān)測的目的就在于:當(dāng)滯緩現(xiàn)象較嚴(yán)重時,能發(fā)出不同步報警信號,同時停止六缸活塞運(yùn)動,讓操作者及時做出相應(yīng)的處理。

(2) 同步監(jiān)測梯形圖

梯形圖如圖所示,它是上面程序框圖的具體應(yīng)用。值得提出的事,梯形圖中用772、773、774標(biāo)志繼電器作為compare(比較)的結(jié)果,當(dāng)六缸活塞同步時,與常數(shù)63(BCD數(shù))比較結(jié)果相等,標(biāo)志繼電器773建立,否則772獲774間里,不同步報警。

(3) 調(diào)整防誤操程序框圖

這部分框圖見下圖。需要說明的事,這僅為上、前、右、下四缸活塞手動調(diào)整時的程序,其它一些調(diào)整動作屬不同組,原理相似。這種防誤操程序能有效的防止操作者在按某個按鈕,也有防止其它組的按鈕誤按而造成設(shè)備故障。

(4)防誤操作梯形圖

結(jié)束語

實踐證明,PLC在六面頂壓機(jī)改造中的應(yīng)用是卓有成效的,所采用的數(shù)據(jù)處理功能使設(shè)計的監(jiān)測及防誤操作程序達(dá)到了預(yù)期的要求,PLC能在工況較惡劣的環(huán)境中使用,而不必過多考慮電壓波動、電磁干擾,環(huán)境溫度和濕度對它的影響,整個控制裝置能穩(wěn)定可靠的運(yùn)行。

傳感器 PLC

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